欧博工厂案例2:品质技术改善对话录
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二、第一层觉知:窝点不良率的统计

(一)变革前:对窝点不良率无统计

:DJ公司老板和一些高管知道这一问题,但生产部管理人员不承认窝点问题很严重,其根本原因就是他们都在凭感觉说话,严重不严重没有衡量标准。所以我们首先从数据统计开始,凭数据说话,看窝点不良率到底是多少。

:欧博老师进驻后曾召开过一次研讨会,会上生产部的管理人员承认有窝点,但认为没那么严重。由于大家意见不统一,所以尽管有客户投诉,窝点不良一直没有引起老板和管理人员的足够重视。

:以前问题严重的时候,老板说一说,大家就注意一下,效果可能就好一点。通过下文我们会看到,其实窝点不良的真正原因也不是什么大问题,都是一些操作问题。所以管理人员一说,员工注意一下,情况就好一点儿,但这个问题一直没有得到彻底解决。

因为大家认为这个问题没那么严重,犯不着兴师动众,所以,问题就一直拖着。其实很多企业都是这样,拖来拖去,小问题变成大问题,最后演变成品质难题。

(二)变革后:统计窝点不良率,统一认识

1.对窝点不良的实物图片进行收集

:首先我们对窝点不良的实物图片进行收集,图中标圈的部分就是窝点,包括凹进去和凸出来的。如图1-2、图1-3、图1-4和图1-5所示:

图1-2 表面凸起窝点

图1-3 焊接过程导致的窝点

图1-4 搬运过程导致的窝点

图1-5 门板左上角碰撞窝点

2.统计窝点不良率

:其次,由总经理组织人员到装卸挂门工序随机抽取100扇门进行检验,得出窝点不良率为56%。

:我记得当时在开会的时候,大家为窝点问题到底严重不严重而争执不下,最后欧博老师和DJ公司总经理建议到现场抽取100扇门检验一下,于是大家马上到现场进行抽检。这样车间员工想做手脚都来不及。

这次抽检得出窝点不良率是56%,这个数据让所有人感到震惊。所以凭感觉看问题,最终根本没法解决问题,因为我们觉得不解决问题也不耽误事。但知道了不良率竟然将近60%,就知道不解决这个问题企业肯定很难持续发展下去了。

这说明从数据出发才能真正解决问题。企业的管理人员往往认为,统计了又会怎样,统计不统计,反正问题都在那里。但是统计后大家对问题的看法会不同。你认为问题严重,肯定就会想办法去解决;你认为不严重,就会无所谓,数据统计的意义就在这里。

3.规定质检员每天统计窝点不良率

:最后是规定后续每天必须由质检员统计窝点不良率,并由质检员、挂门工序负责人签名确认,然后将此数据直接报给DJ公司总经理,让总经理也每天关注这个数据,重视这个问题。

:就是让他知道问题有多严重,要用数据说话。