合同能源管理项目案例集:2011~2015
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陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂除尘风机高压变频改造项目

一、案例名称

陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂除尘风机高压变频改造项目

二、案例业主

陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司是陕西省重点发展和扶持的大型钢铁企业集团。公司现有员工10000余人,占地4600余亩,总资产120亿元,拥有龙钢公司、大西沟矿业公司等8个控股子公司、3个参股子公司,形成从采矿、烧结到炼铁、炼钢、轧钢为一体的完整产业链,构成了以西安钢材加工、销售和物流配送为中心,以韩城为钢铁生产基地、以陕南大西沟为原料基地的战略格局,是西北三大钢铁集团之一,中国西部最大的精品建材生产基地。公司主要产品为钢铁及窄中板等产品,年产量460万吨钢、铁及钢材。公司有四座高炉、四座转炉以及各种生产线。主要用能设备为各种型号风机、水泵,企业年生产用电超过15亿千瓦时。

三、项目实施单位

北京华亿宏图机电设备有限公司

四、案例内容

1.技术原理及适用领域

风机是各行各业中普遍使用的设备,在实际的使用过程中,因工艺的需要经常调节水泵的流量、压力、温度等。目前大多数风机、水泵采用传统的阀门进行调节,即在需要降低流量时以增加阻力的方式部分关闭阀门,使大量能量消耗在阀门上。采用变频调速技术后可以随工艺的要求实现动态调节,大幅减少能耗,达到节电的效果。

许多用风机的场合都需在维持恒压的情况下改变给风量(流量Q),从下图可知:当流量Q1降至Q2若不改变风机转速,压力将升至B工作点,其功率可用H2×Q2来计算,对应面积BH2 0Q2。原A工作点功率Q1×HT图上面积AHT0Q1,两者所耗功率变化不大,如果我们降低转速至(2)即可节能Q2×H2-Q2×HT=Q2(H2-HT),图DBH2HT的面积即是节能值。再如风量变至Q3若仍以额定转速运行,所需功率Q3×H1,浪费能量为FCH1HT。风机电机输出功率正比于转速三次方关系,用变频器进行调速,风量下降,可保持恒压HT;若转速下降至额定转速的80%,轴功率下降至额定功率的51.2%,风量下降至Q3;若使风压恒定,可使转速下降到额定转速的70%,此时轴功率是额定值的34.3%,节能达65.7%。

高压变频调速系统可广泛应用于火力发电厂、水泥厂、污水处理厂以及石油、化工、自来水、矿山、制冷及冶金等众多行业高压电机调速、节能、软启动及智能化控制。

2.节能改造具体内容

(1)设备运行现状。

采用高压变频调速系统对陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂1号、2号二次除尘风机及混铁炉除尘风机进行改造。

转炉冶炼每个周期一般分为八步:加废钢→兑铁水→降枪吹炼→测温取样→出渣→出钢→溅渣→再出渣。整个炼钢过程中,烟尘量较大的几个过程为,兑铁、吹氧阶段此时段反应剧烈,烟气排放较大,需要较大的风量来进行抽尘处理,其他阶段烟尘量较小,风机中速或低速运行即可满足要求。

二次风机,混铁炉风机作为炼钢生产过程中重要的设备,在吹氧阶段起重要的作用;厂方设备改造前靠液力耦合器进行调速,由于液力耦合器属于机械性调速,在调速范围和调速响应上都有缺陷,因此设备改造前无调速动作指令,基本维持一个风速。就调速效率上,不如变频器从电能本身来改变转速的效率高;而且液力耦合器本身自损较大,一般丢转较多且需要专门的油冷却系统来进行冷却。同时设备改造前风机启动方式相对落后,启动时电流对电网冲击很大。原有风机在工作时只能进行简单的电气保护,不能完全保证安全运行,增加了设备维护量;原有风机工作时噪音较大,对现场工作人员影响较大,严重影响了设备寿命。

(2)技改措施。

改造措施主要是针对三台设备每台安装一套2500kW高压变频器,全部采用一拖一控制模式,通过变频器调节风机电机转速,将风机阀门全部打开,通过调节电机转速达到工艺要求。变频器同样设定两地调速,一点在配电室内变频器柜上,另一调速点设于工人操作台上,极大方便操作工的操作,降低工人的劳动强度。风机变频采取声光报警,提示位于高压变频操作室内操作人员,操作人员可以手动切换至工频运行。

3.项目实施情况

节能服务公司分别针对该企业炼钢厂全部都是2500kW的1号、2号二次除尘风机及混铁炉除尘风机进行节电改造。项目开工时间2013年1月15日,竣工时间2013年5月5日,项目目前运行良好。

五、项目年节能量及节能效益

1.年节能量

(1)改造前后系统(设备)用能情况及主要参数。

三台设备技改前后主要耗能参数如下,工频代表技改前不加变频器运行时耗电情况,变频代表技改后加变频器运行时耗电情况。

三台设备技改前后主要参数情况

(2)节能量计算方法。

工频小时耗电量减去变频小时耗电量得数为设备小时节能量,项目年节能量按照设备年运行8000小时计算,节能量即为设备小时节能量×8000。

(3)项目年节能量。

项目改造后三台设备每小时节电量为1546.6kW·h,按照年运行8000小时计算,共节约电量1237.28万kW·h,折合标准煤为4083.024吨。

2.年节能效益

陕西龙门钢铁(集团)有限公司位于陕西省韩城市,当地电价为0.55元/kW·h,三台设备每年节约电费为680.504万元。

六、商业模式

该项目采用合同能源管理方式运作,即节能服务公司与业主签订节能服务合同,为业主提供改造的可行性报告、设备设计、选择及采购、施工、安装和调试,为业主单位的操作和维修人员提供相关培训、已经建成项目后的维护和保养等服务。

节能服务公司负责解决该项目所需的资金,并与业主共同对项目所产生的节能效益进行分享。合同期为4年。在合同期内,项目的所有权属于节能服务公司;合同期满且付清所有合同款项后,节能服务公司向业主转移项目所有权,将设备无偿赠予业主,之后的节能收益为业主所有。

七、融资渠道

该项目总投资为178万元(包括工程建设费用及后期运行维护费用等)。全部由节能服务公司自筹资金。